遼寧鞍鋼朝陽鋼鐵高爐爐缸管理實踐分析報告
本文主要介紹鞍鋼朝陽鋼鐵高爐爐缸管理模式,通過建立爐芯和爐缸側(cè)壁溫度控制標(biāo)準(zhǔn),對高爐爐芯和爐缸側(cè)壁溫度波動原因進行分析,并采取相應(yīng)治理措施,確保了高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,高爐生鐵一級品率由63.6%顯著提高至97.59%。高爐生產(chǎn)中爐缸的運行狀態(tài)直接影響高爐的技經(jīng)指標(biāo),要實現(xiàn)高爐低耗、長壽、穩(wěn)定、順行,生產(chǎn)中爐缸的維護管理至關(guān)重要。鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司(以下簡稱朝陽鋼鐵)2600 立方米高爐第二代爐役始于2012年11月16日,高爐共設(shè)置30個風(fēng)口,3個鐵口呈Y字形排列,其中1#、2#鐵口之間夾角為78°。爐缸采用碳磚加陶瓷杯結(jié)構(gòu),采用蘭炭大塊炭磚,總計13層,1~8層為超微孔炭磚,9~13層為微孔炭磚,鐵口組合磚位于6、7、8層。由于爐缸直接接觸鐵水,在生產(chǎn)中會不斷受鐵水沖刷、侵蝕。爐缸的侵蝕程度將決定一代爐役的長短,爐缸運行狀態(tài)的活躍程度則直接影響爐況的順行。本文主要對朝陽鋼鐵高爐近幾年爐缸的運行狀態(tài)和出現(xiàn)的問題進行分析、總結(jié),探索爐缸的管理模式。
一、爐缸管理模式
高爐爐缸活躍狀態(tài)和爐缸長壽是一對相互矛盾的過程。爐芯溫度直接反映爐缸活躍程度,爐缸側(cè)壁溫度則反應(yīng)爐缸受侵蝕狀態(tài),決定爐缸能否實現(xiàn)長壽,兩者之間需要保持動態(tài)平衡。朝陽鋼鐵的爐缸管理主要從爐缸活躍狀態(tài)和爐缸長壽管理兩方面入手,建立爐芯和爐缸側(cè)壁溫度控制標(biāo)準(zhǔn)。
1.建立爐芯溫度控制標(biāo)準(zhǔn)
爐芯溫度是反映爐缸狀態(tài)活躍程度的重要參數(shù)。一般隨著高爐生產(chǎn)周期延長,爐芯溫度會呈逐步攀升趨勢,但對于爐況順行較好的高爐,爐芯溫度應(yīng)在一定范圍內(nèi)保持相對穩(wěn)定。若爐芯溫度長期呈下降趨勢,說明爐缸工作狀態(tài)向差,會影響高爐爐況順行,應(yīng)找出下降主因,并采取措施控制下降趨勢;若爐芯溫度呈上升趨勢,說明爐缸活躍度增加,爐缸側(cè)壁溫度會上升,需適當(dāng)采取措施控制高爐爐缸活躍度。朝陽鋼鐵爐芯溫度位于爐底中心三層炭磚上表面,其控制范圍為(430±30)℃。
2.建立爐缸側(cè)壁溫度控制標(biāo)準(zhǔn)
目前,國內(nèi)外高爐爐缸燒穿及爐缸側(cè)壁溫度快速升高的現(xiàn)象越來越多,成為制約高爐技經(jīng)指標(biāo)的一個重要因素。國內(nèi)外大多數(shù)高爐燒穿部位及高溫點部位均集中在鐵口中心線以下,因此,朝陽鋼鐵為了確保爐缸工作的安全性,制定了黃、橙、紅警戒區(qū)域,通過控制產(chǎn)能和鐵水含鈦量來確保爐缸側(cè)壁溫度在正常的生產(chǎn)范圍內(nèi)。爐缸側(cè)壁溫度警戒區(qū)域控制標(biāo)準(zhǔn)見表。
3.爐缸溫度場異常原因分析
爐芯和爐缸側(cè)壁溫度可直接反映高爐爐缸內(nèi)溫度場的變化。爐芯溫度在一定程度上可反應(yīng)爐缸熱量儲備水平和鐵水滲透死料柱的能力。當(dāng)爐缸工作狀態(tài)變差時,爐芯和爐缸側(cè)壁溫度會呈下降趨勢;反之,當(dāng)爐缸活躍性增加時,爐缸側(cè)壁溫度會呈上升趨勢。當(dāng)爐芯溫度控制在一定的合理范圍內(nèi)時,爐缸側(cè)壁溫度也會在一定范圍內(nèi)波動;當(dāng)爐芯溫度低于合理溫度范圍的下限時,在隨后恢復(fù)爐缸中心溫度時,爐缸側(cè)壁溫度會異常升高,爐芯溫度波動的幅度越大,爐缸側(cè)壁溫度在上升過程中上升的幅度就會越大、甚至超過歷史高點。朝陽鋼鐵2013年1月至2018年4月高爐爐芯和爐缸側(cè)壁溫度變化趨勢如圖所示。由圖可以看出,爐缸主要經(jīng)歷了5次大的波動。下面對每個階段爐芯和爐缸側(cè)壁溫度波動的原因進行分析。
二、爐芯溫度下降原因分析
2.1 非計劃休風(fēng)
2013年1月~2014年8月,爐芯溫度主要經(jīng)歷了上升、相持、再上升、快速下降四個階段。
(1)上升階段:從2013年1月開始隨著高爐冶煉強度的逐步強化,爐缸活躍度增加,爐芯溫度呈遞增狀態(tài),爐缸側(cè)壁溫度也有不同程度的上升。
(2)相持階段:2013年3~7月,爐芯溫度維持在410℃左右,高爐利用系數(shù)維持在2.25 t/(m3·d),爐缸側(cè)壁溫度保持在相對平穩(wěn)的水平。
(3)再上升階段:2013年8月~2014年8月,高爐進一步提高冶煉強度,利用系數(shù)提高至2.37 t/(m3·d)左右。隨著爐缸狀態(tài)的活躍性增加,爐芯溫度進一步上升至450℃左右,3個鐵口正下方溫度相繼呈快速上升趨勢,相比以前平穩(wěn)階段均上升了約100℃,雖然爐缸側(cè)壁溫度屬正常安全生產(chǎn)狀態(tài),但從高爐長壽角度考慮,應(yīng)適當(dāng)控制冶煉強度,抑制爐缸側(cè)壁溫度的上升趨勢。在隨后的生產(chǎn)中,高爐利用系數(shù)控制在2.30 t/(m3·d)左右,爐芯溫度控制在430℃左右,再加上2014年4月高爐年修7天,爐缸側(cè)壁溫度的上升趨勢得到抑制。
(4)快速下降階段:2014年8月,由于轉(zhuǎn)爐事故,高爐被迫非計劃休風(fēng)164 h,由于休風(fēng)料沒有下到風(fēng)口,高爐爐缸熱量損失較大,再加上恢復(fù)時高爐鐵水不能完全消耗,需按煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏組織生產(chǎn),高爐恢復(fù)進程較慢,爐缸工作狀態(tài)嚴(yán)重惡化,爐芯溫度下降至350℃。
2.2 低冶煉強度
2014年9月~2015年12月,爐芯溫度主要經(jīng)歷了恢復(fù)、相持、快速下降三個階段。
(1)恢復(fù)階段:受非計劃休風(fēng)和高爐恢復(fù)進程較慢的影響,高爐爐缸狀態(tài)嚴(yán)重惡化。2014年9月~2015年1月,是高爐爐缸恢復(fù)工作狀態(tài)的過程。在熱制度方面鐵水物理熱需達到1 500℃以上,在裝料制度方面采用輕負(fù)荷料來疏通料柱的透氣性,確保死料柱的透液性,以減少鐵水環(huán)流對爐缸的侵蝕。經(jīng)過4個月的治理,爐缸工作狀態(tài)得到逐步恢復(fù),爐芯溫度恢復(fù)到400℃以上。此次非計劃休風(fēng)對爐缸的傷害很大,但由于采取的措施得當(dāng),在爐芯溫度恢復(fù)到正常水平時,爐缸側(cè)壁溫度雖都有不同程度的上升,但溫度點并沒有達到歷史高點,說明爐缸沒有發(fā)生異常侵蝕。
(2)相持階段:2015年1~10月,高爐利用系數(shù)進一步提升至2.40 t/(m3·d),爐芯溫度維持在450℃左右。此階段,爐缸工作狀態(tài)較好,高爐長周期穩(wěn)定順行,爐缸側(cè)壁溫度保持平穩(wěn)下降。
(3)快速下降階段:2015年10月,由于鋼鐵行業(yè)不景氣,朝陽鋼鐵通過降低產(chǎn)能以減少虧損,高爐利用系數(shù)維持在2.00 t/(m3·d)左右。由于低強度冶煉,爐缸活躍性變差,爐芯溫度快速下降至330℃左右。
2.3 爐況波動
2016年1~4月,爐芯溫度主要經(jīng)歷了快速恢復(fù)相持階段和快速下降兩個階段。
(1)快速恢復(fù)相持階段:2016年1月開始,鋼鐵行業(yè)開始轉(zhuǎn)暖,朝陽鋼鐵為了保證規(guī)模效益,高爐利用系數(shù)快速由2.0 t/(m3·d)提高至2.30 t/(m3·d)左右,爐芯溫度快速恢復(fù)至450℃左右,同時爐缸側(cè)壁溫度也快速升高,突破歷史高點,達到408℃,爐缸開始受到非正常侵蝕。
(2)快速下降階段:2015年朝陽鋼鐵為了保證經(jīng)營效果,始終處在低庫存生產(chǎn),2016年1~3月高爐提產(chǎn),導(dǎo)致高爐原燃料庫存不足,爐料變化頻繁,入爐粉塵增多,爐況波動較大,再加上堿金屬、鋅負(fù)荷高致使?fàn)t墻結(jié)厚。2016年3月下旬至5月期間爐況失常,爐缸工作狀態(tài)逐步向差,爐芯溫度開始下降,最低降至372℃。
2..4 高爐年修
2016年5~12月,爐芯溫度主要經(jīng)歷了快速恢復(fù)和快速下降兩個階段。
(1)快速恢復(fù)階段:2016年5月通過休風(fēng)降料面,快速消除爐墻結(jié)厚,高爐爐況順行良好,爐芯溫度快速恢復(fù)至450℃左右,同時爐缸側(cè)壁溫度也快速升高,突破歷史高點,2016年8月達到488℃,爐缸側(cè)壁受到非正常侵蝕。
(2)快速下降階段:2016年8月24日高爐檢修32 h,爐芯溫度快速下降,最低下降至410℃左右。2016年11月7日高爐年修135 h,爐芯溫度快速下降到360℃。在以后爐況恢復(fù)中,爐芯溫度迅速恢復(fù)到正常水平。
2.5高爐頻繁休風(fēng)及焦炭質(zhì)量下滑
2017年1月~2018年4月,爐芯溫度主要經(jīng)歷了平穩(wěn)、逐級下降、恢復(fù)三個階段。
(1)平穩(wěn)階段:2017年4~7月,爐芯溫度基本在430℃左右波動,爐缸側(cè)壁溫度雖有快速上升,但隨著爐況順行,并沒有維持在高位,而是在300℃左右波動,爐缸沒有受到非正常侵蝕。
(2)逐級下降階段:2017年7月~2018年2月,爐芯溫度呈逐步下降趨勢,最低下降至292℃,爐缸工作狀態(tài)向差趨勢明顯。2017年下半年高爐共計休風(fēng)9次,高爐頻繁休風(fēng)是導(dǎo)致爐芯溫度持續(xù)下降的誘因;2017年7月開始,焦炭粒級達不到標(biāo)準(zhǔn),大于40 mm粒級含量降低(見圖2),小粒級焦炭明顯增多,是爐芯溫度持續(xù)下降的根本原因。
(3)恢復(fù)階段:2018年2月開始,焦化廠開始調(diào)整焦炭配煤結(jié)構(gòu),焦炭質(zhì)量逐步好轉(zhuǎn),爐缸工作狀態(tài)得到改善,爐芯溫度回升至410℃左右,但由于爐缸死料柱鐵水溝通能力較差,鐵水環(huán)流增加,加劇了爐缸的非正常侵蝕,爐缸側(cè)壁溫度快速上升至630℃,為了抑制環(huán)炭溫度的上升趨勢,采用休風(fēng)涼爐的方式,以確保高爐生產(chǎn)的安全性。在隨后的生產(chǎn)當(dāng)中,爐缸死料柱溝通能力加強,爐況順行得到保證,爐缸側(cè)壁溫度回落至300℃左右,高爐產(chǎn)能回到正常生產(chǎn)水平。
三、爐缸側(cè)壁溫度升高原因分析
朝陽鋼鐵高爐于2012年11月開始投產(chǎn),截至2018年4月,高爐爐缸溫度場主要經(jīng)歷了5次劇烈波動(爐芯溫度低于400℃),每一次溫度場的異常變化,都會對爐缸造成傷害,加劇爐缸的侵蝕,使?fàn)t缸側(cè)壁某個方向的溫度超過歷史最高點。朝陽鋼鐵高爐歷年爐缸爐芯溫度歷史最低點及爐缸側(cè)壁溫度歷史最高點如表2所示。對每一次的爐缸側(cè)壁溫度的歷史最高點進行原因分析。
3.1 冶煉強度升高
2018年8月,高爐非計劃休風(fēng)164小時,休風(fēng)時間長,爐缸熱量損失較大,休風(fēng)料沒有下達風(fēng)口,在恢復(fù)爐況過程中,難于快速補充爐缸熱量。爐缸活躍度變差,爐芯溫度降至歷史最低點。在隨后的生產(chǎn)過程中,冶煉強度提高,高爐利用系數(shù)長時間維持在2.40 t/(m3·d)以上,爐缸炭磚發(fā)生膨脹,導(dǎo)致爐缸側(cè)壁產(chǎn)生氣隙、溫度升高。
3.2 快速提產(chǎn)
2015年下半年,由于高爐限產(chǎn),高爐利用系數(shù)由2.3 t/(m3·d)降至2.0 t/(m3·d),長時間低強度冶煉,高爐鼓風(fēng)動能嚴(yán)重不足。2016年初,高爐快速提產(chǎn),爐缸內(nèi)部熱應(yīng)力變化不均勻,爐缸側(cè)壁膨脹不均勻,渣鐵保護層脫落,局部受到非正常侵蝕,爐缸側(cè)壁溫度升高。
3.3 高爐長期不順
2016年3月末,高爐爐墻結(jié)厚,爐況順行難于保證,崩尺、滑料頻繁;爐缸熱量難于保證,爐缸狀態(tài)逐步惡化,爐況不穩(wěn)定,爐缸側(cè)壁渣鐵保護層受到破環(huán),局部受到非正常侵蝕,導(dǎo)致爐缸側(cè)壁溫度升高。
3.4高爐年修時間長
2016年11月,高爐年修135 h,休風(fēng)時間長,爐缸熱量損失大,爐缸熱應(yīng)力變化導(dǎo)致爐缸膨脹不均勻,局部陶瓷杯剝落,爐缸側(cè)壁溫度升高。在隨后的生產(chǎn)中,通過保持高爐長周期穩(wěn)定,增加鐵水中的鈦含量,形成渣鐵保護層,爐缸側(cè)壁溫度回到正常生產(chǎn)范圍以內(nèi)。
3.5焦炭質(zhì)量下滑
2017年7月以后,高爐休風(fēng)頻繁且焦炭質(zhì)量下滑,爐缸中心死料柱透液能力差,導(dǎo)致爐缸工作狀態(tài)難以穩(wěn)定、持續(xù)變差。焦炭質(zhì)量下滑,爐缸透液能力差,爐缸內(nèi)鐵水環(huán)流增加,致使?fàn)t缸側(cè)壁受到進一步侵蝕,爐缸側(cè)壁溫度快速升高,在隨后的生產(chǎn)中通過采用增加鐵水鈦含量和休風(fēng)涼爐的方式,使?fàn)t缸溫度控制在合理范圍內(nèi)。通過對朝陽鋼鐵高爐爐缸溫度場進行階段性分析,可以得出高爐溫度場異常的主要影響因素有爐缸熱量不足、高爐鼓風(fēng)動能不匹配和爐缸內(nèi)的渣鐵流動性不合理三個方面,在高爐冶煉過程中可以通過裝料制度、送風(fēng)制度、熱制度的合理控制,確保高爐溫度場在合理的區(qū)間內(nèi)波動,從而實現(xiàn)高爐長周期穩(wěn)定順行。
四、爐缸溫度場異常治理措施
4.1爐芯溫度下降治理措施
(1)穩(wěn)定鐵水物理熱指數(shù),確保物理熱和化學(xué)熱匹配。高爐日常生產(chǎn)嚴(yán)禁低爐溫操作,要保證生鐵含硅量與鐵水物理熱相匹配,鐵水物理指數(shù)控制范圍2.5~3.5。在鐵水物理熱指數(shù)持續(xù)低于下限時,提高鐵水化學(xué)熱,鐵水中硅含量下限按0.35%控制,確保鐵水溫度在1510℃以上;鐵水物理熱指數(shù)持續(xù)高于上限時,鐵水中硅含量下限按0.3%控制,鐵水溫度嚴(yán)禁低于1495℃。長時間休風(fēng)恢復(fù)爐況期間,以物理熱和化學(xué)熱是否匹配作為判定爐缸工作狀態(tài)是否正常的基礎(chǔ)依據(jù)。
(2)根據(jù)爐缸活躍狀態(tài),調(diào)整鐵水中的鈦含量。爐芯溫度持續(xù)下降時,低于下限,提高入爐焦比,提高鐵水化學(xué)熱,降低鐵水中鈦含量;當(dāng)爐芯溫度持續(xù)上升時,接近上限,降低鐵水物理熱指數(shù),降低入爐焦比,增加鐵水中的鈦含量。
(3)通過爐型管理,確保高爐長周期穩(wěn)定順行。通過對爐身溫度場的監(jiān)控和控制,正確判斷高爐內(nèi)部煤氣流的分布情況,有目的地控制渣皮形成和脫落,形成合理的操作爐型。
(4)堅持每三個月進行一次入爐有害元素分析,并根據(jù)實際情況采取相對應(yīng)措施。針對有害元素對高爐造成的危害,通過溝通,及時停配含有害元素超標(biāo)的物料。
(5)調(diào)整造渣制度。在爐缸活躍性向差時,終渣堿度按1.10~1.15調(diào)整,以達到稀釋爐渣的目的;在爐缸活躍性較好時,終渣堿度按1.15~1.20進行調(diào)整。
4.2 爐缸側(cè)壁溫度升高治理措施
(1)利用休風(fēng)機會對爐缸區(qū)域進行壓漿。高爐每次休風(fēng),對舊的壓漿孔進行清理,同時對溫度高的區(qū)域根據(jù)實際情況重新開孔壓漿。為了避免壓漿對炭磚造成損壞,壓力不得超過1.5 MPa,
(2)根據(jù)側(cè)壁溫度上升情況,增大爐缸的供水量和降低水溫。在必要的情況下,軟水溫度降低至32℃,并將爐身水量減至最低,保證爐缸最大供水量。
(3)適當(dāng)調(diào)整造渣制度。生鐵中硅含量大于0.35%,終渣堿度按下限1.10~1.15控制,爐渣實物以石頭渣為準(zhǔn)。
(4)增加高鈦球團使用比例。根據(jù)高爐側(cè)壁溫度上升的不同階段趨勢,提高鐵水中的鈦含量。
(5)加強爐前管理,保證鐵口深度3.2 m以上。針對爐缸側(cè)壁溫度異常升高的情況,采用含鈦炮泥。
(6)降低冶煉強度。根據(jù)高爐側(cè)壁溫度上升不同狀態(tài),調(diào)整不同的冶煉強度,達到紅色報警時要進行休風(fēng)涼爐。
朝陽鋼鐵從2013年開始,持續(xù)關(guān)注高爐爐缸溫度場的變化趨勢,并采取了一系列穩(wěn)定爐缸溫度場的治理措施,將高爐爐缸活躍度控制在合理范圍內(nèi),高爐長周期穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了高爐每三個月檢修一次的目標(biāo)。2011~2017年高爐生鐵一級品率如圖3所示。由圖3可以看出,由于高爐持續(xù)穩(wěn)定順行,鐵水質(zhì)量顯著提高,高爐生鐵一級品率呈上升趨勢,由2011年的63.60%提高至2017年的97.59%,爐缸管理實踐效果良好。
爐缸熱量不足、高爐鼓風(fēng)動能不足和爐缸內(nèi)渣鐵流動不合理是高爐爐缸溫度場異常的主要影響因素。為了保持爐缸活躍狀態(tài)和高爐長壽的之間的動態(tài)平衡,朝陽鋼鐵建立了高爐爐缸管理模式,以爐芯溫度和爐缸側(cè)壁溫度控制標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),對爐缸溫度場的變化采取相應(yīng)治理措施,實現(xiàn)了高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,高爐生鐵一級品率由2011年的63.60%提升至2017年的97.59%,高爐生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定順行,爐缸管理實踐效果良好。
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